全自動過(guò)濾器(qì)脫色絮凝劑在印染(rǎn)廢水處理中的應用
對印染廢水的綜合治理是急需(xū)解決(jué)的一大難(nán)題(tí),開發經濟有效(xiào)的印染廢水處(chù)理技(jì)術日益成為當今環保行業關注的重要(yào)課題(tí)。
高效(xiào)環保汙水脫色劑是近年來印染廢水處理研究中(zhōng)的熱點之一(yī),它能與水中有色物質反應並形成懸浮顆粒,而後在高效絮凝劑的作用下進一步凝聚並形成巨大顆粒沉澱下(xià)來,最終達到脫色的目的,甚(shèn)至可將染(rǎn)色廢水中的染料分子全部析出並沉澱下來,使染色廢水變成無色透明(míng)。
某(mǒu)印染針織廠是集染、紡、織於一體的生產企(qǐ)業,公(gōng)司散纖維年產量600 t,粗紡、半(bàn)精紡產品綜合年產量為600 t,毛衫年生產量100 萬件,每天產生的印染廢水達150 t。廢水主(zhǔ)要來源於退漿、精煉、漂洗、高溫染色、漂白、絲光、整理等工序的有機廢水。該廠現有(yǒu)1 套(tào)設計處理(lǐ)量為150 t/d的印染廢水處理(lǐ)係統,然COD 去除率較低、出水色度偏高,其指標超出《紡織染整工(gōng)業水汙染物排放標準(zhǔn)》Ⅱ級標準。該廠對(duì)其係統進行改進,以便能使廢水達標排放。經(jīng)分析(xī),其處理係統(tǒng)的混(hún)凝加藥部分存在缺陷,為此采(cǎi)用(yòng)了(le)新的高效脫色(sè)絮凝劑進行試驗,並對其加藥方案進行了調(diào)整,改進後汙水(shuǐ)處(chù)理係統的出水(shuǐ)水質能夠達到《紡織染(rǎn)整工業水汙染物排放標準》標準。
2 工藝流程
廢水(shuǐ)先自流進入調(diào)節池,調節廢水的水量、水質(zhì),再提(tí)升到混凝反應罐,調節pH、投加混凝(níng)劑進行絮(xù)凝(níng)沉澱後,廢水進入引氣氣浮設備,經引氣氣浮設備去除沉澱後,廢(fèi)水進入兼氧反應池,采用接觸活性汙泥法進行生化(huà)處理,最終實(shí)現排(pái)放標準。生化處理所產生的汙泥與引氣氣浮(fú)設備中的沉澱一起經回流處理(lǐ)後,剩餘汙泥經沉澱池沉澱後(hòu)排至汙泥濃縮池進行濃縮,經(jīng)板框壓(yā)濾(lǜ)機脫水後外運處置。
3 係統(tǒng)處理存在的問(wèn)題和改進
3.1 處理過程(chéng)存在的問題原工藝采取先(xiān)將(jiāng)廢水pH 調節到6~9 後再投加硫酸亞鐵和聚丙烯(xī)酰胺進行混凝的(de)方式,其中硫酸亞鐵投加質量濃度約為2 000 mg/L,聚丙烯酰胺約為3 mg/L。由於硫酸亞鐵本身的還原性和(hé)顏色,在用藥量大的情況(kuàng)下,容易發生返色現象,且其在堿性條件下與PAM 的複配使用效果不佳,從而出現產水(shuǐ)色度偏高、COD 去除率低等問題,排汙指(zhǐ)標超過《紡織染整工業水汙染物排放標準》規定的Ⅱ級排放標(biāo)準。
3.2 係統加藥(yào)處理改進措施根據現場的工藝流程在實驗室進(jìn)行了共4 組小試試(shì)驗,選用了3 種藥劑,試驗過程為:25 ℃下,取印染(rǎn)廢(fèi)水(shuǐ)1 L置於燒杯(bēi)中,調節pH 至中性,在(zài)不斷攪拌下首先(xiān)加入100~150 mg/L 印染水專用高效脫色劑A,攪拌均勻後再加入150~200 mg/L 助凝劑B,最後加入0.5~1 mg/L 相對分子質(zhì)量為1 200 萬、離子度為50%的陽離子高分子絮凝劑聚(jù)丙烯酰胺,攪拌均勻後,靜置15 min,沉降分層(céng)後取上層澄清液進行分析。由於原水氨氮(dàn)極低,以及後續工序中存在浸沒式超濾設備,故除COD、色度外,本(běn)次實驗不考慮其(qí)他汙染指標(biāo)。
注(zhù):原加藥方案為硫酸(suān)亞鐵2 000 mg/L,聚丙烯酰胺3 mg/L,處理後出水色度180 mg/L,COD 355 mg/L。采用新的(de)高效脫色絮凝劑進行試驗的4 組方案,處理後的出水水質均優於原(yuán)方案,在本身用量較少的基礎上亦大幅降低聚丙烯酰胺用量,比較合理經濟。全部試(shì)驗中以方案的處理(lǐ)效果更好
。高效脫色絮凝劑是中海油天津化工研究設計院(yuàn)開發的新(xīn)型印染廢水專用脫色劑,由A 劑和B 劑組成,主要成分分別是季銨型陽離子高分子化合物和聚合鋁鐵,其兼具凝聚、絮凝、吸(xī)附架橋和吸附脫色等(děng)多(duō)種(zhǒng)功能(néng),可以同時對廢水中的陰、陽離子(zǐ)起(qǐ)到淨化(huà)作用。
4 現場應用結果根據前(qián)麵(miàn)小試結果,在保留原加藥設備(bèi)的條件下,藥劑通過計量泵24 h 連續投加至係統,藥劑投加濃度和加藥方式。
處理後出水各項水質指標均達到排放標準, 改進前後水質(zhì)對比
可以看出,改進後出水COD、色度有了明顯提高,成本分析表明(míng),原方(fāng)案加藥成本為1.54 元/t,改進後加藥成本為1.25 元/t,經濟效益顯著。
5 結論
(1)以季銨型陽(yáng)離子高分子化合物為主要成分的高效脫色劑絮凝(níng)劑具有獨特的脫色能力,應用(yòng)於高色度印(yìn)染廢水處理時(shí)脫(tuō)色效(xiào)果顯著(zhe),色度去除率可達90%。其使用時以pH 中性為適宜條件(jiàn)。
(2)本實驗高效脫(tuō)色劑絮(xù)凝劑A 劑的有效質量濃度為100~120 mg/L,B 劑(jì)的更佳
質量濃度為150mg/L,陽(yáng)離子PAM 的更佳
質量濃(nóng)度為0.5 mg/L。
(3)采用高效脫色絮凝劑處理後,汙(wū)水處理係統的出水水質達到了《紡織染整工業水汙染物排(pái)放標準》排放標準(zhǔn)。
(4)改進的加藥方案(àn)運行成本低,且係統出(chū)水質量好,具有切實可行性。